天车制动器对工作效率的影响是怎样的?,

我对门桥式起重机电气方面的改进(二)

接上篇

(15)龙门吊悬挂移动扁电缆紊乱

我们接手维修时,设备都已使用5-6年,龙门吊上的悬挂移动扁电缆乱七八糟,用一团乱麻形容也不为过。移动小车经常坏,就是与下图这种一样的小车。

因此更换移动小车成了经常性工作,而且至少3人配合才能更换,越是更换移动小车电缆越是紊乱,因为每更换一个移动小车,电缆的排布都恢复不到原来的整齐状态,只能是越换越乱。

后来龙门吊进行了一次大修改造,起升机构改用变频器控制,移动扁电缆也全部取下重新排布,更换了所有移动小车,总算让一团乱麻的电缆又回归整齐。

但使用约2-3年,就又有移动小车开始损坏,损坏的都是轮子。如果按老办法更换整个移动小车,除了费钱费人工外还会带来电缆被弄乱的后果。因此决定只换轮子不换整个小车,买来外径与轮子外径差不多大的全封闭轴承,轴承内圈中要加个套,直接用轴承替换下损坏的轮子,一个人就能完成,这样操作只动轮子不动电缆,使电缆保持整齐不乱,而且轴承的寿命远长于轮子,最早更换上去的轴承已有6年多还没坏。

另外移动小车要用钢丝绳拖拉,使电缆不受拉力,原来用的是外包塑料皮的钢丝绳,这种钢丝绳塑料皮一旦老化开裂,钢丝绳很快会锈断,因此应该用5mm的镀锌钢丝绳,寿命长。

(16)龙门吊电源电路设计不当

如图是40吨龙门吊的总电源控制电路

图中-PK是相序继电器触点,PK连接在总断路器后的三相电源上,后面是总接触器(此图中未画出)。奇怪的是总接触器-KM1要通过-KM2来接通,还有总断路器的分励,为什么要通过-K01与-K02来完成?我认为这些都是人为复杂化,我始终认为越是简单的就越是可靠的。从图中可知当E101、E102得电时,总断路器的分励线圈MX就得电,使总断路器跳闸,这是该电路的最大痛点,每次地面配电箱合闸送电,龙门吊电控室内的总断路器就会跳闸,又要爬上去合闸,不胜其烦。

这个电路还有一个问题是,当MX回路出现接触不良甚至断线时,一般是发现不了的,当你要利用它急停时却不起作用了,因此这也是个安全隐患。

据此把电路修改为下图

在MX回路内串联小型继电器KA,把-PK触点移到MX回路中,把KA的触点放在-KM2的线圈回路中。当E101、E102得电时,由于-K01、-K02的常闭点先断开,而-PK的常开点晚闭合,这样在送电过程中MX不得电,总断路器不跳闸。KA是用于监视MX回路的,万一该回路不通,KA就会释放,总接触器就会跟着释放,促使修理人员去修理,及时消除安全隐患。

(17)电磁吸盘烧坏

电磁吸盘主要用于装卸钢板,如上图吊梁下共有五只吸盘,曾烧坏过两只电磁吸盘,只好返厂修理,费用较高。

对此我又在分析为何会烧坏呢?这个吸盘就是一块铁圪塔里面绕个线圈,又不象电机要转动,也不会过载,那么烧坏线圈的唯一可能是内部短路,为何短路呢?打开吸盘接线盒一看,有几个吸盘都是一盒子水,没水的其实水已渗进吸盘内,这种接线盒与吸盘焊成整体,想要改变进线方向是不可能的,也就是说进水是无法避免的。这可怎么办?那就采用放水的办法,在接线盒上打了几个6mm孔,水进去就流出来了,从此吸盘再未坏过。

(18)电磁吸盘可控硅触发控制板易坏

电磁吸盘用220V直流电,380V交流电经变压器降压,再经可控硅半控桥式整流电路变成稳压的直流电,由于当时吸盘控制柜放在室外,可控硅移相触发控制板时常出问题,而一块控制板都要上千元。

我认为现在的电网电压都较为稳定,吸盘对电压的移定性要求也不高,电压高低5%完全没问题,因此可控硅可以不用移相触发,而采用固定电阻触发,这样就可不用触发板。

经试验是可行的,先用电阻与电位器把输出电压调整到220V,然后用固定电阻代替电位器,但可能最终吸盘上的电压偏低(其实可通过调整电阻阻值来升高),被同事恢复为触发板控制。后来控制柜移入室内,触发板的故障几乎消失,也就没有再去过问这个问题。

(19)20吨行车起升电机烧坏

大约是我们承包的第二年,就遇到20吨行车起升电机烧坏,经检查是控制柜内有一台短接转子电阻的接触器,主触头粘连后不释放,起升电机因起动电流过大而烧坏。对频繁操作的行车,接触器触头粘连似乎无法避免。研究了一下控制电路后,把所有转子电阻接触器的常闭辅助触点,串联在上升接触器的线圈回路中,这样每当发生接触器触头粘连故障,就只能下降不能上升,司机就会报修,电工就会去处理。

从此在行车上,再没有烧坏起升电机(电机还采取了其它保护措施)。

(20)行车大车靠打反车来刹车停止

这也是老式(非变频)行车的通病,与第5个龙门吊上的问题性质相同,只是行车的大车需要频繁运行。由于先天设计缺陷,许多单位的行车都是通过打反车(反接制动)来刹车停止的,带来的问题是大车轴容易断,最大的问题是不安全,曾有过报道,某地一行车行驶快到轨道尽头时,突遇停电,行车在惯性作用下冲到轨道尽头掉下去,车毁人亡。本来是准备打反车后停车的,结果却遇到停电,打反车无效。

因此必须限制司机直接打反车,必须在大车快要停止时才能打反车,采用了同龙门吊上相同的方法,先能耗制动再抱闸制动,打反车只能在能耗制动结束后进行,由于行车大车的控制与龙门吊不同,能耗制动的控制电路也与龙门吊不同,考虑到行车大车的频繁运行,以及方便精准停车,增加了脚踏刹车开关,这样可以适当提前进行抱闸制动。

改进后操作习惯基本未变,只是不能马上打反车,因为打了反车也无效,必须等车速降低(能耗制动降速)后,打反车才有效。有时情况特殊需要马上停车时,可以踩下脚踏开关,操作杆回零时就马上抱闸制动。

从此大车控制达到了不是变频胜似变频的效果,必须先减速后才能打反车,这点与变频控制相同,但起动速度由司机控制,可慢亦可快反应灵敏,而变频控制起动过程是固定的,即使操作杆一下打到底,速度也是慢慢上来的,反应较非变频控制要迟钝。

结果行车司机都优先用老式行车,而不喜欢用全变频控制的行车。

(21)行车起升制动器电力液压推动器的故障率高

电力液压推动器是制动器的主要部件,起升机构上用一种型号为YT1的推动器经常坏,主要问题是方的叶轮轴变圆了。

查了一下图纸,制动器的电源来自起升电动机,起升电机一个工作循环就正反转换一次,推动器的电动机也跟着正反转换一次,而推动器电机的同步转速达3000转/分,在这么高的转速下频繁正反转,所以方轴变成了圆轴。要解决问题就要让推动器电机始终往一个方向转,目前普遍采用的方法是推动器电机独立控制,不受起升电机影响。

但是2007年清河特钢32人遇难事故发生后,国家有了新规定,就是必须具备起升电动机异常失电保护,当起升电机异常断电后,制动器应立即制动。如果推动器电机的电源取自起升电动机,这个要求是完全满足的。但如果推动器电机独立控制,就存在万一起升电机异常断电时,推动器电机还在通电的风险,就不能立即制动,后果可想而知。

不过这个问题最终还是解决了,推动器轴不再损坏,也没有增加起升机构的安全风险。

(22)10吨行车凸轮控制器触头经常坏

10吨行车由于电动机功率较小,用KT14凸轮控制器直接控制,但起升电机也有30kW,额定电流60A左右,凸轮控制器的最大触头电流是60A,已没有余量,所以触头经常坏。另一方面使用日久,操作阻力越来越大,女司机普遍反应扳不动。

怎么办?后来发现20吨行车联动台内的凸轮控制器触头有100A的,但结构完全不同。经研究还是可以把这种100A触头,移植到KT14凸轮控制器内。

上图是KT14原来的结构,下图是改进了的结构。

这下换了100A的触头基本不再损坏,而且这种触头是利用杠杆原理分合,操作阻力几乎比原来小一半,很受司机们欢迎。

(23)所有过电流继电器用断路器与热继电器代替

各种起重机几乎都用过电流继电器作保护,但是它是保护了线路呢?还是保护了电动机?似乎又什么也保护不了,线路依然在短路起火,电动机烧坏也如家常便饭。起重机上要求用那种有了橡胶绝缘再包一层玻璃纤维网的导线,就是为了防止短路起火,但真能防止短路起火吗?这种导线只是耐磨一点,可以推迟短路起火,却不能杜绝。

保护线路的责职应该由断路器或熔断器来完成,优选采用断路器,只要做好断路器与导线规格的匹配,就能在短路及过载时及时切除电源,保证不起火不烧线。

电动机的保护最好采用埋入式热保护,就是把热敏电阻或热敏开关,埋入电机绕组内,直接感应电机绕组温度,当温度超标就报警或动作。

但对用户而言,埋入式热保护难以实施,只能采用外设保护。我们用了JRS热继电器,价格低调节方便。有人说起重电机不适合用热继电器,问题是有适合的电器来保护起重电机吗?关键是如何整定热继电器,我的经验是整定在额定电流75%左右即可。

(24)重锤式限位开关误动作

为了防止发生冲顶事故,加装了重锤限位开关,目前已是各种起重机的标配。

但随之而来的问题是这种开关的误动作,在正常作业中时不时的就断电了,特别在冬天频发。误动作的原因是钢丝绳油的粘性很大,会粘住重锤往上移,这就会误动作,冬天钢丝绳油的粘性更大,误动作也就更多。

对上滑轮组是奇数的,中间那个是定滑轮,平时是不转动的,绕在上面的钢丝绳也不会上下移动,因此应该把重锤安装在中间这根不动的钢丝绳上,就不会误动作了。

但是有一部分起重机,上滑轮组是偶数,没有中间定滑轮,它的定滑轮在吊钩上,吊钩滑轮组是奇数,这就难办了。

曾想过许多办法,首先是加大重锤重量,但基本无效。安装两只重锤限位开关,因为有往上移的钢丝绳,同时就有往下移的钢丝绳,在上、下移动的钢丝绳上都安装重锤,总有一个不会误动作。但现实是第二个重锤限位开关无处安装,即使想办法安装上去,也无法维护。

这确实成了难题,也许是整个行业的难题,反正到目前为止我没有见过攻克这个问题的报道,如有朋友知道有关信息,请及时告知不胜感谢。

我已解决这个问题,但当我们退出承包时,我把它拆了下来,等申请专利后再公开。

(25)电动葫芦冲顶

电动葫芦不归我们维修,只是我看到一台电动葫芦有冲过顶的痕迹,再看到它的导绳器工作过程,感觉很不可靠。到其它单位了解到,凡是工作频繁的电动葫芦,导绳器基本都不存在,从而防止冲顶的断火限位器失效。为此有的电动葫芦采用了一种弹簧式的重锤限位开关,但这种重锤限位开关有个缺点,平时弹簧始终被重锤压缩,就有可能佊劳而失效。因此我制作了一种安装在钢丝绳上的限位开关,当吊钩上升碰到限位开关后,限位开关动作,使总接触器断电释放,克服了弹簧式重锤限位开关的缺点。

(26)25吨哈工吊 起动机(起动马达)打坏发动机飞轮齿圈

哈工吊是用柴油机作动力的,这与汽车类似。起动机打坏发动机的飞轮齿圈,原是汽车行业的老大难问题,至今还有人不知如何解决。


这个问题对我而言已不是问题,可以这么说我是最先真正解决这个问题的人,想了解详情的可去我主页,阅读起动机相关文章。

我的方法之一是把强制啮合起动机改为柔性啮合起动机,就可保证不打齿。

(27)哈工吊空调制冷效果差

这是国产工程机械的通病,细节问题没有做好。就是空调冷疑器的安装方式不对,没有给冷疑器穿“裙子”,冷疑器安装在水箱前面,必须与水箱有30mm以上间隙,否则水箱的高温会影响冷疑器散热,但这样安装后,通过水箱的冷空气就会从这个间隙进入,从而不通过冷疑器,冷疑器同样散热不好,而使空调制冷效果差。

要把冷疑器周围与水箱的间隙挡住,相当于给冷疑器穿上裙子,这样通过水箱的冷空气必须先通过冷疑器,先给冷疑器散热,再给水箱散热,才能保证空调的制冷效果。

经过改进后制冷效果明显提高,顺利度过2022年夏天40度的异常高温日。

基本就是这些了,这些问题一旦解决,基本没有后事了。除了第13个问题是我与别人合作解决外,都是我独立完成。我的宗旨是尽可能让设备不坏,从道理上讲应该得到领导欢迎,但从感情上讲领导喜欢天天忙碌的人,把坏设备修好就是大功臣,人人看在眼里。而我在领导看来越来越感觉是多余之人,因为没啥事干了。还有当我解决了重锤限位的误动作问题,我在维修群中明知故问,困扰多年的问题终于解决了,有没有奖励?(因为有许多罚款项目)……不说了,答案大家都知道,其实我也知道,所以说是明知故问。

但有一点行车司机都很欢迎,我都是根据她们的要求来改进的。

各位朋友如何看呢?

2023-11-28

2023-11-28